面临复杂多变的经济形势,金威煤电以实际行动贯彻鲁泰煤业"双改双升"活动精神。
化工分公司自主维修5#溴化锂机组
近期,化工分公司冷冻工段大型设备5#溴化锂机组低压蒸发器被发现存在漏点,造成制冷效果不好,对化工分公司的降温系统带来很大的安全隐患。
此时正赶上夏季高温,生产需求增大的关键节点,为了不影响安全生产又能减少外委维修费用,经分公司领导研究,决定自行组织维修。设备动力部组织机修技术骨干和工段相关技术人员,查档案、看图纸、与厂家联系、咨询专家制定维修方案和措施。
在检修中,检验设备有限,维修人员只能依靠多年的工作经验在2500根铜管中一一查找漏点,历时5天,终于查找出制冷效果低的原因,进行及时的维修处理,并一次性试车成功。
化工分公司干部职工加班加点,发扬了不怕苦、不怕累的艰苦创业精神,节省了时间和大量维修资金,并积累了大型设备自主维修技术经验,以实际行动落实"双改双升"。
化工分公司电石小组工作显成效
上半年在PVC市场低迷的情况下,聚氯乙烯车间积极响应公司"双改双升"的号召,切实行动,配合公司成立了电石管理小组。近期,电石节能降耗效果彰显。
目前,电石平均消耗逐月降低。2013年7月份的电石消耗为1.56,而2014年7月份已降至1.44,同比下降7.69%。按照现电石市场价计算,每生产1吨树脂可节省资金约370元,已为公司节省资金累计近4000万元。
大力开展技术改造 自主维修电石破碎机
由于乙炔工段电石破碎机轴承损坏,存在安全隐患,可能出现原料供应不足造成停车,为确保生产正常运行,近日,金威煤电化工分公司组织全厂的精兵强将,技术能手担负此次维修任务。
在技术人员检查时发现轴承座设计存在缺陷,加油孔偏离轴承太远,每次保养加油没有起到很好的润滑作用,由于天气炎热气温高,轴承发热导致损坏。经过维修人员反复论证,重新设计了加油孔,经过这项技术改造,轴承的润滑达到了均匀全面的目的,再结合后期的的定期保养,轴承的使用寿命得到延长,也保证了相关的运转机构部件的正常使用。
此次维修人员克服了更换时间紧、任务重、施工现场空间狭小、吊装难度大等诸多不利因素,分公司领导现场指导,做到了严细管理抓安全,精益求精保质量的作业制度,为更换任务的顺利完成争取了主动权,实现了安全、优质、高效维修。
维修人员面对技术难题没有退缩埋怨,大家出点子、想办法,共同克服设备安装的技术难题,连续作战48个小时全面完成了破碎机的技改维修,并且一次性试车成功。此次维修为公司节约费用6万余元。
铜管换钢管 生产出光彩
金威热电公司4#机凝汽器铜管因运行周期长,腐蚀、结垢严重,换热效果差,机组真空低,汽耗率较高,且启停时经常出现因铜管腐蚀漏水造成凝结水不合格排掉,既不经济,又存在浪费。鉴于上述情况,并考虑到铜管的使用寿命10年左右,已到周期,热电公司利用全厂停车检修机会更换成成本较低、耐腐蚀、且换热效果较好的钢管。
换完钢管投运后,4#机组真空明显升高,汽耗率大大降低,更换后与更换前相比,同样进汽量的情况下,每小时多发1000 KW左右电能,经济效益非常显著。
热电公司"双改双升"见实效
按照双改双升活动要求,热电公司切实抓好节能降耗工作,日前,在热电公司化学车间,笔者了解到,该车间结合夏季生产运行的特点,制定了详实的夏季节能节水计划、措施、目标,每周检查工作效果并进行通报。
在生产方面,化学车间各运行班组在启停床体的过程中,认真检查床体各阀门的开关状态,避免因阀门开启不对造成的水源浪费。对疏水、凝结水加强检测,水质达到回收标准时及时回收,将机炉冷却水、空压机冷却水补充到止水系统,以此提高新水温度,降低了生水加热用汽量,节约了能耗。
在循环水控制方面,该车间每天加班严格根据规定和分析数据进行加药调整,杜绝因控制不当造成不必要的排污,再生混床将正洗混床的合格水回收到回收水箱,用回收水进行床体正洗,节约了新水。
热电公司全体员工以节约挖潜为主线不放松,始终坚持科学节水从点滴做起,从细微做起,力争以最少的物资消耗来获取最大的经济效益。