近期,国家出台去产能政策,煤矿生产时间从330天减少为276天,对煤矿掘进和生产接续造成了一定影响。怎样化解这一影响,是煤矿企业必须面对的一个现实问题。鹿洼人开动脑筋,通过掘进、生产、机电各方面技术人员认真分析探讨,摈弃以往煤矿通过增加劳动强度来提高掘效率的办法,创新从运输环节入手,将轨道运输改为皮带运输,并改革耙装机挪移方式,掘进效率提升明显。
在创新将轨道运输改为皮带运输的过程中,鹿洼煤矿因受矿井设计限制,运输顺槽的皮带可以和主运输皮带搭接,而轨道顺槽却无法和主运输皮带搭接,末端仍然必须使用矿车运输。这种情况下,鹿洼煤矿没有采用其他相同条件矿井推进一辆矿车,装满煤后,拉出来,再换一辆矿车,无法发挥皮带连续运输优势的做法,而是想办法让矿车连续运行起来。掘二工区在4301(2)轨道顺槽施工中,根据现场实际情况,大胆创新矿车运输方式。他们先顺着皮带卸载点,向里拓宽出一个能够容纳20余辆矿车的车场,然后适当加长皮带机卸载滚筒支架,让轨道正好能够绕进卸载滚筒下方,方便矿车依次装煤,20辆矿车可以满足掘进一个循环的出煤量,这样就做到了耙装机、皮带和矿车运输的最佳配合。
在改革耙装机挪移方式上,以4303(1)运输顺槽为例,该顺槽为耙装机配合皮带掘进,原来耙装机是在轨道上运行,前移一次耙装机就需要延伸一次轨道,既要清理道床,铺设轨枕,还要在耙装机前移工作完成后拆除耙装机后部轨道,以方便延伸皮带,每次移动耙装机需要两个小班时间,费时费力。为此,掘进一工区对耙装机底盘进行改造,将耙装机的轮式底盘改为滑板式底盘,省去了铺设和拆除轨道的环节,由绞车拉动耙装机前移,一次到位,而且滑板还可起到平整底板的作用,前移后可以直接敷设皮带,这样延伸皮带时间缩短到一个小班就能完成,提高了劳动效率,节省的时间折合成进尺,预计整条顺槽可创效21.9万元。
鹿洼煤矿掘进工区通过这些创新手段,基本做到了时间减少,任务不减少,进尺不减少,保证了正常接续,为企业稳定产量作出了积极贡献。