11月18日,随着区长王道存的一声令下,鹿洼煤矿安装工区回撤4303(1)工作面支架正式开始。虽然工作面坡度大、支架老化,顶板压力大,并留有顶底煤给回撤工作带来巨大的挑战,但是由于矿领导的重视及工区领导的现场指挥和职工们的不懈努力,利用我矿引用的新工艺"支架回撤拖移滑板"终于顺利回撤每组支架。滑板的使用,大大缩短了回撤工期。
虚心学习、提高技能
由于安装工区刚成立,对于回撤任务经验不足,同时又刚收编了其他工区人员,有些人员技术上不对路,给工作带来许多安全的不利因素。工区对此认真对待,非常重视,立即组织全体人员进行培训,主要学习《三大规程》及4303(1)工作面回撤措施,并且逐句讲解,让每一个人对本职工作有一个全新的认识和了解,要具体会操作,维修和保养,应该注意的安全事项,要彻底转变"要我安全"向"我要安全"的理念,牢记"安全第一、预防为主"的安全生产方针。
认真排查、逐个清理
回撤每组支架之前,工区安排支架维修工,从头到尾,必须详细排查,每组支架的损坏之处和安全隐患,并做好记录,预防回撤时找不到原因而耽误时间影响工作进度,也便于今后维修支架不用再用时间去查的隐患。由于支架的型号不同,并且严重老化,大部分管线、U型卡无法拔出来,甚至四棵大立柱中有三棵无法下降,而上、下销子大部分变形,无法退出。后来工区经矿领导批准在安全到位,措施齐全的环境下,采用气割、逐渐把弯曲的销子割开,再用手拉葫芦拉出来。还有许多难以处理的毛病,支架操作阀漏液、串液严重,致使支架无法下降,管线老化现象严重……,而支架维修工、针对每组支架的毛病"对症下药",每班定量维修好当班应回撤的支架,争取不耽误当天工区安排的生产任务。
克服困难、支架"生脚"
回撤4303(1)工作面支架面临最大的困难,就是工作面有坡度,并且留有煤底,外运支架时较易钻底,每拉一个重约14.5T的支架,地面都会拉出一条深沟,并且越来越深,给运输支架带来严重的影响,这样下去,将会延长回撤工期,王道存区长看在眼里,急在心里,及时开会研究,并向矿领导汇报现实状况,矿领导也亲临现场查看,采取措施。经矿领导批准,该工作面回撤支架能够铺上"滑板"让支架受阻力、滑动的快,应该能行。支架滑板是我矿引进的新工艺,从未使用过还不知道效果如何,该滑板每块长1200mm、宽1700mm,是用15mm钢板作原料,两边焊的挡板,连接处用道夹板固定,安装上滑板后,支架在上面"走"得稳,快也不倾斜,不会下陷,也给回撤工作带来巨大的"惊喜"。
自11月18日回撤4303(1)工作面综采支架以来,我工区领导、职工能在技术力量薄弱,工作面压力大、坡度大、支架老化等种种困难下,迎难而上,不懈努力,时刻遵照《规程》施工,严格执行"不安全不生产"的制度勇于面对困难、战胜困难,决不向困难低头,顺利回撤了每组支架,没有出现"三违"现象及轻重伤事故,同时也受到矿领导一致好评。